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诸暨超低排放技术产地货源公司

发布时间:2024-12-29 01:09:37
诸暨超低排放技术产地货源公司

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双尺度低氮燃烧技术是近年来较为常用的一种新技术,通过炉内射流组合使在空间尺度上中心区和近壁区温度场、速度场、颗粒浓度场特性差异化,在过程尺度上相关节点区段对一次风射流特殊组合,从而在2个尺度上形成低氮、防渣、稳燃功能的特性。双尺度低氮改造完成台数已近400余台,其中2013年完成106台,国华宁海电厂3号炉低氮改造后,NOx可实现低于100mg/m3。墙式布置的旋流燃烧器低氮改造已完成近50台,W火焰锅炉完成5台炉改造,均取得很好的改造效果。

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烟气脱硫是指烟气依次经过两级逆流喷淋塔,对前塔出口的净烟气再次进行喷淋脱硫,以达到出口SO2浓度达到标准的目的。占地面积大、系统阻力大、投资高单塔多层喷淋工艺:在普通的逆流喷淋塔的基础上,通过增加喷淋层数的方式增加液气比,以提高脱硫效率。一般喷淋层总数达到5~6层,甚至达到7层。相应的需要增大浆池容积,同时氧化风机所需的压头也相应提高。节约了占地面积,但脱硫剂利用率降低、亚硫酸钙的氧化率不稳定。

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通过控制循环烟气量与吸入空气混合,有效的降低入炉空气氧量,达到控制炉出口过剩空气降低,在分级送风阶段通过控制主副床风量氧量,使主副床温度及温差水平,达到低氮与高效燃烧有效地降低了NOx的生成平均各炉比未投入烟气再循环前NOx平均折标后降低180mg/Nm3,效果较明显。再通过SCR及SNCR的投入就能保障排放环保指标达标。

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选择性催化还原脱硝技术的工艺流程为:烟气在锅炉省煤器出口处被平均分为两路,每路烟气并行进入一个垂直布置的SCR反应器里,烟气经过均流器后进入催化剂层,然后进入空预器、电除尘器、引风机和脱硫装置后,排入烟囱。在进入烟气催化剂前设有氨注入的系统,烟气与液氨蒸发产生的氨气充分混合后进入催化剂发生反应,脱去氮氧化物。

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工业生产排放了大量的二氧化氮等污染气体,使得全球变暖,国家空气日益严重,也是当今世界各国面临的重要考验。低氮燃烧的研究工作能从定量角度对如何降低氮排放做了有益的探索,提出了思路。同时,还可以用科学的方法对当前的一些热点作出判断,不能说开发的产品是低碳的,就认定整个产业链就是低氮的。

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热电公司一直致力于节能降耗工作,并围绕着如何节能、提高发电机组的整体效率做文章。有关资料证明,锅炉飞灰二次燃烧技术已经引起了电力行业的高度重视和普遍关注。我们经过认真的分析与研究,决定对锅炉飞灰二次燃烧系统进行技改。对于飞灰二次燃烧,我们前期已进行过试验,但由于没有安装成套设备,因而飞灰回送量不稳定,锅炉安全运行没有保障,由此带来的效果也不甚明显。试验成功的结果给我们点燃了进一步改造的希望,只要飞灰量能实现稳定运行,锅炉效率肯定会提高,同时可节省部分脱硫剂。