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济南低氮燃烧图片规格参数

发布时间:2024-07-28 01:25:45
济南低氮燃烧图片规格参数

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针对烟尘,采用低低温电除尘、湿式电除尘、高频电源等技术,实现除尘提效,排放浓度不超过5mg/m³;针对二氧化硫,采用增加均流提效板、提高液气比、脱硫增效环、分区控制等技术,对湿法脱硫装置进行改进,实现脱硫提效,排放浓度不超过35mg/m³;针对氮氧化物,采用锅炉低氮燃烧改造、SCR脱硝装置增设新型催化剂等技术,实现脱硝提效,排放浓度不超过50mg/m³;针对汞及其化合物,采用SCR改性催化剂技术,可使汞氧化率达到50%以上,经过吸收塔脱除后,排放浓度不超过3μg/m³;针对三氧化硫,采用低低温电除尘、湿式电除尘等,排放浓度不超过5mg/m³。

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烧结烟气循环技术优点:(1)烟气余热(200℃左右显热)被料层吸收,可以降低烧结固体燃耗;(2)烧结料床上部热量增加及保温效应,改善了烧结料的温度分布,降低了上部料层的冷却速度,克服了常规烧结工艺中经常出现的上部料层温度较低、成品率低、强度不足等问题。同时避免了常规烧结工艺中,上部料层由于气体温度的突降造成的矿块内部热力的增加,表层烧结矿质量得以改善。(3)烧结废气排放总量减少20%-40%,可以减少后续除尘、脱硫脱硝装置投资和运行费用,废气中污染物被有效富集、转化,可以降低烧结烟气处理成本。

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热电公司75t/h循环流化床锅炉飞灰再燃系统,主要由压缩空气系统、灰仓系统、仓泵系统、输送管路系统、控制系统5部分组成。灰斗内的灰自然降落到灰仓然后进入仓泵系统,经罗茨风机产生的49kpa风通过料封泵带动飞灰经∮155的管道输送进入炉膛密相区参与燃烧。控制系统所有按钮、开关、指示灯、仪表均装于控制箱的面板上,通过就地指示灯对控制对象进行控制,同时还有远程紧急停机按钮。

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热电公司一直致力于节能降耗工作,并围绕着如何节能、提高发电机组的整体效率做文章。有关资料证明,锅炉飞灰二次燃烧技术已经引起了电力行业的高度重视和普遍关注。我们经过认真的分析与研究,决定对锅炉飞灰二次燃烧系统进行技改。对于飞灰二次燃烧,我们前期已进行过试验,但由于没有安装成套设备,因而飞灰回送量不稳定,锅炉安全运行没有保障,由此带来的效果也不甚明显。试验成功的结果给我们点燃了进一步改造的希望,只要飞灰量能实现稳定运行,锅炉效率肯定会提高,同时可节省部分脱硫剂。

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各炉内脱氮技术又以燃料分级效率较高。燃料再燃技术是有效的降低NOx排放的措施,早在1980年日本的三菱公司就将天然气再燃技术应用于实际锅炉,NOx排放减少50%以上。美国能源部的“洁净煤技术”计划也包括再燃技术,其示范项目分别采用煤或天然气作为再燃燃料,NOx排放减少30%到70%。在日本、美国、欧洲再燃技术大量应用于新建电站锅炉和已有电站锅炉的改造,在商业运行中取得良好的环境效益和经济效益。在我国燃料再燃烧技术研究和应用起步较晚,主要是因为我国过去对环保的要求较低,另一方面则是出于技术经济上的考虑。进入90年代,我国严重缺电局面开始缓和,大气污染日益严重,1994年全国85个大中城市中NOx超标的城市就有30个,占35%。1998年对全国322个省控城市量监测结果分析,NOx年日平均值范围在0.006一0.152mg/m3,全国平均为0.037mg/m3,治理大气污染成为十分迫切的任务。随着环保要求的不断提高,研究适应我国国情的低成本的再燃低NOx燃烧技术具有良好的前景。